Distrutto nel primo volo libero il lander Morpheus

Nel filmino youtube si vede nettamente l’ugello del thruster orientato nella direzione opposta a quella che sarebbe dovuta servire per il raddrizzamento.

Già, così sembra. Ma questo significherebbe che hanno montato la legge di controllo al contrario…
Forse la bassa qualità dell’immagine non permette di vedere bene

Ahah io ho avuto un “flash” mentale con 2 connettori scambiati…
…ma non sarà sicuramente stato un problema così semplice. :stuck_out_tongue_winking_eye:

Se così fosse qualche testa rotolerebbe.
…anche se probabilmente dalla parte sbagliata…

:stuck_out_tongue_winking_eye: :stuck_out_tongue_winking_eye: :stuck_out_tongue_winking_eye: :stuck_out_tongue_winking_eye: :stuck_out_tongue_winking_eye:

Rispetto ai voli “tethered” sono state apportate modifiche al mezzo o è fondamentalmente lo stesso test article?

Stavo riflettendo anch’io su questo… sarebbe interessante sapere cosa hanno variato :ok_hand:

Avra’ preso la pillola rossa…

Qui c’é la conferma al problema!
http://www.nasaspaceflight.com/2012/08/project-morpheus-test-slf-ends-dramatic-failure/
In sostanza il volo libero é stato “chiuso” pochi secondi dopo l’accensione, perché il Thrust Vector Control (TVC), sistema che dirige l’ugello motore, sembrava soffrire un grave malfunzionamento, avendo ribaltato il lander prima del crash nel terreno.

Che poi è quello che c’è scritto anche nella news iniziale… :wink:

E’ vero! Caspita, devo imparare a leggere con più attenzione i nostri articoli! :stuck_out_tongue_winking_eye:
Comunque, ripensandoci, é ovvio che se il rover si ribalta é perché qualcosa nel TVC non ha funzionato!

Il “nuovo” Morpheus ha ripreso i test al KSC:

http://www.youtube.com/watch?v=R0lISqGvkf0#ws

http://www.youtube.com/watch?v=0j37DIa1Ok0#

http://www.youtube.com/watch?v=TxVL0NyYyKw#

http://www.youtube.com/watch?v=hTRDN5OL5OI#